來源:本站 時間:2021-03-12 16:37:30
?近日,司馬煤業選煤廠新型絮凝劑自動制備裝置投入使用,投用后效果顯著,實現了提高尾煤處理能力、噸原煤藥劑消耗下降、噸原煤成本下降。
該公司選煤廠浮選系統中處理小于0.5mm煤泥水的主要手段是添加絮凝劑,使煤泥脫水過濾。
該公司選煤廠浮選車間主任周青松告訴記者:“我們浮選車間(以前)加藥劑采用人工添加藥劑。人工比較有誤差,而且不能保證添加的連續性,有時候半個小時,有時候一個小時一加,所以水的澄清效果不好,有的時候濃縮池的水變黑,影響生產?!?/p>
為改善這一情況,在深入研究論證后,該公司選煤廠進行技術攻關,引進了這套新型絮凝劑自動制備裝置。
“現在加的這個絮凝劑自動自備系統,把攪拌桶和下面的集藥箱集中成一個獨立系統,有配套的電源和水就可以使用。以前人工加藥劑勞動強度比較大,現在上了自動自備系統,能節約一個崗位,原來泵房是兩個人,現在就是一個人,不但節約崗位,還能保證生產的連續性,加藥劑一個班加幾袋藥劑,三個班都能用,節省勞動強度,同時機械24小時不停加藥劑比較連續,保證了濃縮池澄清效果,絮凝效果比較好,保證了生產的連續性,效果特別好?!痹摴具x煤廠浮選車間主任周青松說。
記者了解到,制備過程PLC精準控制,自動喂料,自動攪拌,制備完成后自動將藥劑向儲液桶轉移,基本實現加藥自動化,操作人員只需巡查微調即可。
新型絮凝劑自動制備裝置自安裝以來運行良好,不僅尾煤處理能力得到提高和及時回收,同時在制備系統持續工作時,濃縮池溢流水濃度由原來30g/L降低為25g/L,提高了精煤脫介篩的工作效率,精煤灰分更加穩定。
(文 黃河洋 米慧君 牛芝瑞)
責任編輯:崔婷婷
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